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化工離心機(jī)影響浙江化工產(chǎn)業(yè)

發(fā)布時(shí)間:2014-3-19 10:27:58??????點(diǎn)擊:

    化工制堿是目前我國(guó)較大的一個(gè)化工產(chǎn)業(yè),在堿鹽的生產(chǎn)中,通過(guò)對(duì)電解液進(jìn)行蒸發(fā)、濃縮和冷卻把堿鹽結(jié)晶顆粒從電解液中分離出來(lái),是制堿工藝的一個(gè)重要環(huán)節(jié),關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能耗。上世紀(jì)90年代之前,化工制堿生產(chǎn)中的蒸發(fā)系統(tǒng)回收堿鹽的處理設(shè)備普遍采用刮刀卸料式離心機(jī),但是隨著社會(huì)科技的發(fā)展,刮刀卸料式離心機(jī)產(chǎn)量小、生產(chǎn)效率低、使用壽命短以及工人勞動(dòng)強(qiáng)度大等諸多缺點(diǎn)日益凸顯,逐漸不能滿(mǎn)足生產(chǎn)和市場(chǎng)的需要。

   20世紀(jì)90年代中后期,許多化工制堿企業(yè)嘗試采用國(guó)產(chǎn)雙級(jí)活塞推料離心機(jī),并逐步推廣使用開(kāi)來(lái)。雙級(jí)推料離心機(jī)在化工制堿中的應(yīng)用中,由于鹽泥的進(jìn)料、分離、洗滌、脫水及推料過(guò)程是在雙級(jí)推料離心機(jī)全速運(yùn)轉(zhuǎn)下完成的,因此需要尤為注意對(duì)離心物料的黏度、結(jié)晶顆粒大小、固液比等的嚴(yán)格把握和控制。黏度過(guò)大固液分離難度加大;結(jié)晶粒徑過(guò)小,分離效果差;進(jìn)料量過(guò)小,物料形成的濾層太簿,易造成轉(zhuǎn)轂內(nèi)物料層厚薄不均,動(dòng)平衡被破壞,引起機(jī)器振動(dòng);固液比小于50%時(shí),機(jī)器工作效率下降,勢(shì)必加大進(jìn)料量來(lái)滿(mǎn)足生產(chǎn),此時(shí)進(jìn)料量過(guò)大,同樣造成濾層厚薄不穩(wěn)定,引起機(jī)器振動(dòng)。固液比相對(duì)提高和進(jìn)料量相對(duì)穩(wěn)定有利于離心機(jī)的正常工作。

    NC主要用于軍用與民用兩大領(lǐng)域。軍用部分主要集中在兵器火炸藥的生產(chǎn)行業(yè),實(shí)行軍品管理;民用部分主要用于人造纖維、涂料、化妝品、賽璐珞及電影膠片油墨等的生產(chǎn)中。NC的化工生產(chǎn)流程如圖2所示。圖2?硝化纖維素的化工生產(chǎn)流程P系列雙級(jí)推料離心機(jī),目前已在NC離心脫酸、離心脫水、離心驅(qū)酒三道工序中得到應(yīng)用,取得了非常顯著的效果。因過(guò)去采用WH型推料離心機(jī)進(jìn)行NC離心脫酸、離心脫水的分離因數(shù)很低,分離后的NC含酸量竟高達(dá)40%,因此需要大量的水來(lái)洗滌NC所含的酸,并且離心脫水工序需加溫才能使得殘余含水量達(dá)到30%-35%,而采用P系列雙級(jí)推料離心機(jī)后,NC含酸量只有20%,而且在室溫下就可以使殘余含水量達(dá)到28%-32%,大大降低了由于加溫而帶來(lái)的不安全因素,節(jié)省能源。

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